盾構(gòu)刀盤的緊急焊接修復(fù)
- 2018-08-18 14:41:00
- 陸啟蒙 原創(chuàng)
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盾構(gòu)刀盤的緊急焊接修復(fù):刀盤本體及刀具安裝基座的焊接修復(fù): 在土倉內(nèi)開挖面上進(jìn)行焊接作業(yè),受到了操作空間、通風(fēng)條件等多種因素的限制,作業(yè)難度較大對焊工的操作水平也有較高的要求。由于在本次作業(yè)過程中開挖面地層情況比較隱定,加之措施得力所以焊接作業(yè)進(jìn)行的較為順利。
1、鋼材的選擇:刀盤修復(fù)工作,時(shí)間緊、任務(wù)重。但我們還是進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查、分析和準(zhǔn)備。首先根據(jù)刀盤本體采用St52-3鋼號。相當(dāng)于國產(chǎn)的低碳鋼。刀盤本體及刀具安裝基座的修復(fù)寬度為350mm,厚度為100mm,高度為150mm。從材料的機(jī)械性能和可焊性等多方面因素綜合考慮,并經(jīng)與有關(guān)單位的焊接專家研究,最終決定采用國產(chǎn)20#鋼對刀盤及安裝基座進(jìn)行修復(fù)。 2 、刀盤修復(fù)方案的優(yōu)化:如何保證修復(fù)后的刀盤本體性能不低于原設(shè)計(jì)制造的水平,我們進(jìn)行了深入的分析和研究,并加工了樣塊在現(xiàn)場進(jìn)行了模擬裝配分析。
3、從焊接工藝考慮采用左右塊加支撐塊的方案:原設(shè)計(jì)修復(fù)方案中采用兩塊150mm厚的鋼塊,對刀盤大臂左右兩側(cè)進(jìn)行焊接修復(fù)。我們通過分析及樣塊的模擬安裝發(fā)現(xiàn):在土倉內(nèi),受操作空間的限制,焊接作業(yè)只能從兩個(gè)側(cè)面進(jìn)行無法正面對刀盤進(jìn)行焊接作業(yè)。在345mm的寬度上,焊接兩塊150mm的鋼塊,第一塊可以焊接,而第二塊與第一塊相鄰的部分與刀盤本體間的焊縫無法實(shí)施焊接作業(yè)。所以,改為采用兩塊100mm厚的鋼塊加中間支撐板;先焊接左、右塊,再焊接中間連接板。這樣既保證了焊接作業(yè)的司達(dá)性、方便性,也保證了修復(fù)體與刀盤本體之間有較高的連接強(qiáng)度。
4、周邊刀連接螺栓數(shù)量的確定:山于刀盤周邊刀安裝基座上的中間一個(gè)螺柱連接孔被磨掉1/2,無法對半個(gè)螺栓孔進(jìn)行焊接修復(fù)。我們最初決定只用兩端的連接孔進(jìn)行螺栓連接固定,中間一個(gè)不固定。后經(jīng)我們分析研究認(rèn)為:如果中間螺栓孔不連接,一是周邊刀與刀盤的連接強(qiáng)度降低了1/3;二是如果該螺栓連接孔不進(jìn)行封堵,在刀盤旋轉(zhuǎn)過程中,會(huì)有泥沙從孔內(nèi)通過,且由于該部位位于刀盤邊緣,其線速度較大,容易導(dǎo)致刀盤和刀具的磨損;因此,決定對該螺栓孔進(jìn)行連接封堵。具體做法是:加工一個(gè)帶有內(nèi)螺紋孔的光套,在原套的位置上與刀盤殘?bào)w進(jìn)行焊接,螺栓與套的內(nèi)螺紋連接固定。這樣既封堵了刀盤上的孔洞,也提高了周邊刀與刀盤本體的機(jī)械連接強(qiáng)度。
5、增加焊縫高度,以提高修復(fù)體與刀盤基體的連接強(qiáng)度:經(jīng)設(shè)備制造商確認(rèn):刀盤制作時(shí),周邊刀安裝基座與刀盤本體焊縫高度為3層5mm。修復(fù)時(shí)們規(guī)定了5層8mm焊縫高度。保證了修復(fù)質(zhì)量不低于原制造過程中的焊接強(qiáng)度。
6、采取多項(xiàng)措施,保證焊接質(zhì)量: (1)選派經(jīng)驗(yàn)豐富、焊接技術(shù)高的電焊工進(jìn)行連續(xù)作業(yè); (2)選用直流電焊機(jī),保證焊接電弧能夠穩(wěn)定燃燒,以提高焊縫成型質(zhì)量; (3)選用J506焊條,焊接前對焊條進(jìn)行烘干處理,并在焊接作業(yè)過程中,用保溫箱對焊條進(jìn)行保, 溫。從而減少焊縫出現(xiàn)氣孔的可能性; (4)用砂紙、磨光機(jī)對焊接面進(jìn)行打磨處理,并用丙酮對焊接面進(jìn)行擦拭,確保焊接面的清潔 從而保證焊縫質(zhì)量; (5)嚴(yán)格防水措施,確保焊縫質(zhì)量。 為縮短盾構(gòu)的停機(jī)時(shí)間,我們采取了24小時(shí)連續(xù)作業(yè)的方式。作業(yè)分成兩班,每班12小時(shí),兩名電焊工在12小時(shí)內(nèi)輪換進(jìn)行作業(yè)。這樣在一周之內(nèi),就順利地完成了刀盤的修復(fù)工作,并對磨損刀具進(jìn)行了更換。
7、提高修復(fù)精度的工藝措施:由于周邊刀是用3個(gè)連接螺栓固定到刀盤上的。因此,焊接作業(yè)中如何保證修復(fù)體上螺栓孔的定位精度,成為判斷本次修復(fù)質(zhì)量好壞的關(guān)鍵。技術(shù)人員精心思考、仔細(xì)研究,制訂了詳細(xì)的施3232藝,并編寫了施Ⅱ藝流程圖,見圖4;并要求電焊工在焊接作業(yè)過程中,對稱交叉施焊,確保焊接件受熱均勻,避免工件由于受熱不均而導(dǎo)致移位。由于各項(xiàng)措施制定的具體合理,加上作業(yè)人員積極配合,確保了焊接后的定位精度,沒有出現(xiàn)返工現(xiàn)象。在保證質(zhì)量的同時(shí),也確保了作業(yè)進(jìn)度。
8、幾點(diǎn)建議和思考:從本次焊接修復(fù)工作中,我們發(fā)現(xiàn)和想到了一些問題。
1)應(yīng)加強(qiáng)進(jìn)倉檢查的數(shù)次:在開挖面上實(shí)施焊接作業(yè),對地層的穩(wěn)定性有較高的要求。我們停機(jī)地層的開挖面很穩(wěn)定,可以向前超挖出作業(yè)空間,如果開挖面土體自穩(wěn)性差的話,則首先需要對土體進(jìn)行加固處理,要耗費(fèi)較長的時(shí)間。這就要求我們在今后要及時(shí)進(jìn)倉檢查刀具和刀盤的磨損的情況,并做好檢查記錄。
2) 刀盤大修工藝規(guī)范應(yīng)盡早制訂:從本次搶修的情況看,刀盤磨損情況較嚴(yán)重。在完成下一區(qū)間推進(jìn)TBM出洞時(shí),必須對刀盤進(jìn)行大修,而如何修,怎樣保證質(zhì)量?這些問題我們心中沒底。因此,必須投入—定的人力和財(cái)力盡早開展這方面的工作,進(jìn)行必要的方案研究和試驗(yàn),并制定出合理的刀盤修復(fù)施工工藝及表面強(qiáng)化處理方案。
3)刀具急劇磨損原因的簡要分析:從施工過程分析,刀具及刀盤急劇磨損的情況發(fā)生在第500環(huán)以后,在500環(huán)以前每個(gè)工班8h正常一般可以完成4環(huán)的掘進(jìn),而在500環(huán)以后,推進(jìn)速度明顯減慢。推力、扭矩明顯增大的結(jié)果使刀具的磨損加劇;而刀具的磨損加劇,又導(dǎo)致了刀盤扭矩的增大。這兩者之間互為因果,就使情況變得越來越糟。這僅是筆者個(gè)人的初淺分析判斷,真正的原因還有待專家綜合施工記錄、施工參數(shù)等諸方面的因素進(jìn)行深入的分析研究,給出一個(gè)正確的結(jié)論。這里不多贅述。
4)關(guān)于TBM國產(chǎn)化刀盤材料的選擇:本次修復(fù)工作,也給我們TBM的國產(chǎn)化在材料選擇方面提供了有價(jià)值的參考。并且由于35#鋼的含碳量較高,硬度也就高,耐磨性就較好;此外,35#鋼的可焊性尚可國產(chǎn)盾構(gòu)機(jī)刀盤可以選用35#鋼做母體材料。
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