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基于 PLC和觸摸屏的電動缸自動測試系統(tǒng)設(shè)計

2018-11-21 13:22:00
陸啟蒙
原創(chuàng)
9005
摘要:介紹基于觸摸屏和 PLC的電動缸 自動測 試系統(tǒng) 的設(shè) 計。該系 統(tǒng)具有 參數(shù) 設(shè)定、行 程測 試、走合 測試、速 度測試、運行數(shù)據(jù)動態(tài)實時監(jiān)控、數(shù)據(jù)圖表顯示、自動報警等 功能 , 具 有工作效率高、穩(wěn)定 可靠、操作 方便快 捷等優(yōu) 點, 成功實現(xiàn)電動缸出廠測試 的自動化。

電動缸是一種提供直線推力的運動裝置 , 是一種高響應(yīng)、長壽命的執(zhí)行機構(gòu) , 在諸多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用 , 包括 : 六自由度并聯(lián)運動平臺、娛樂仿真設(shè)備、生物測試設(shè)備、造波機、疲勞測試、飛機結(jié)構(gòu)強度測試、動態(tài)仿真等。

在電動缸作為執(zhí)行機構(gòu)的控制系統(tǒng)中 , 電動缸直接由伺服驅(qū)動器控制 , 不再需要油、氣等中間媒介傳遞動力 , 而采用油、氣等動力傳遞媒介正是產(chǎn)生運動仿真、測試系統(tǒng)控制誤差的主要原因 , 從而導(dǎo)致不準確、使用不方便 , 所以電動控制系統(tǒng)比液壓系統(tǒng)具有更優(yōu)越的控制性能 , 速度更快、承載能力更高、壽命更長。系統(tǒng)的控制性能不會受環(huán)境溫度、易污染的液壓閥和流體介質(zhì)等因素影響 , 無需隨著使用環(huán)境條件變化而做相應(yīng)調(diào)整 , 減少設(shè)施投入和設(shè)備維護 , 節(jié)省安裝空間且安裝拆卸、調(diào)試方便。同時系統(tǒng)也可使用220 V (單相或者三相 ) 交流電源 , 電機和伺服驅(qū)動器之間的連線也非常簡單 , 不再需要液壓系統(tǒng)中復(fù)雜的油泵、管路、冷卻系統(tǒng)以及其他附屬設(shè)施。

與氣缸相比 , 電動缸可以應(yīng)用在那些不太適合使用高壓空氣的場合。與氣缸所產(chǎn)生的軸向運動相比 ,螺紋的使用使運動有了更高的速度和力矩。在最新的電動伺服系統(tǒng)中 , 在控制速度、位置和扭矩時 , 可以對每個動作進行設(shè)定。這個特點使一個簡單的 圓柱體 成為一個真正的自動化系統(tǒng) , 具有體積小、性能優(yōu)、便于維護等優(yōu)點。電動缸也可以采用滾柱絲杠技術(shù)使系統(tǒng)具有更高的機械剛性、更長的使用壽命、更高的抗沖擊能力。高效堅硬的滾珠絲桿適合做精確定位和長距離往復(fù)運動 , 適合大軸向載荷的往復(fù)運動 , 并能夠獲得更高的可靠性和更長的使用壽命。

而廠家提供的電動缸出廠前需要進行嚴格的質(zhì)檢及功能測試。為使其功能能夠滿足客戶的需求 , 出廠測試顯得尤為重要。目前的測試手段基本上為人工手動測試 , 這樣在測試上需要投入大量的時間和精力。

為提高檢驗環(huán)節(jié)效率 , 需要一種專門的測試系統(tǒng)來代替人工測試 , 使整個測試更高效、準確、全面。作者受某公司委托開發(fā)這個測試系統(tǒng)。

1 測試系統(tǒng)的介紹及特殊要求

電動缸的出廠測試項目主要包括行程測試、走合測試和速度測試 , 應(yīng)能根據(jù)所測對象的不同而進行相關(guān)參數(shù)設(shè)置 , 所以該系統(tǒng)主要有 3個功能塊 :

(1) 行程測試。

該項測試需要設(shè)置前進和后退兩個按鈕 , 按照設(shè)計要求對整套系統(tǒng)進行全行程測試; 電機的運行速度根據(jù)實際需要可方便調(diào)整 , 在最近端和最遠端都停止 , 由外部測量機構(gòu)得到該缸的真實最大有效行程 (根據(jù)操作人員的工作習(xí)慣 ), 檢驗其在最近端和最遠端是否出現(xiàn)堵轉(zhuǎn)現(xiàn)象或者轉(zhuǎn)矩過大的現(xiàn)象 ; 同時檢查最大行程是否滿足出廠規(guī)格。

( 2) 走合測試。

在規(guī)定的走合時間內(nèi) (一般為數(shù)個小時 ) 整套系統(tǒng)運行的平穩(wěn)性測試。走合測試受按鈕控制 , 按下走合測試按鈕 , 電機開始運行并計時 , 在所設(shè)置的范圍內(nèi)自動往復(fù) ; 走合時間到 , 電機停止運行。

( 3) 速度測試。

根據(jù)測試相關(guān)規(guī)程 , 電機設(shè)置低、中、高 3種速度進行測試 , 分別設(shè) 3個按鈕控制。電機在運行過程中 , 要求監(jiān)控并采集相關(guān)數(shù)據(jù) ,如電機速度、驅(qū)動扭矩等 , 將數(shù)據(jù)用圖表顯示 , 并且進行存儲 , 方便檢查和調(diào)用。

為提高工作效率和充分利用現(xiàn)有設(shè)備的性能 , 系統(tǒng)采取了雙通道設(shè)計 , 即單臺 PLC控制兩臺電動缸 ,提高效率、節(jié)約時間和成本。

對于整個系統(tǒng)而言 , 需要測量的主要對象有電動缸的最大有效行程、在較長時間的運行的平穩(wěn)性、電機的轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩。電機的轉(zhuǎn)矩是測量對象中重要的一個參數(shù) , 反映了電機動態(tài)性能是否達標 , 對實時性的要求很高。作者在設(shè)計時綜合考慮了現(xiàn)場需求、操作習(xí)慣、測量精度、采樣率、兼容性及價格等因素 , 對采用的元件進行了選型。

2 系統(tǒng)的硬件設(shè)計

系統(tǒng)選用松下 PLC和 W einview 觸摸屏為控制核心單元。可編程邏輯控制器 (簡稱 PLC) 是專為在工業(yè)環(huán)境中應(yīng)用而設(shè)計的一種工業(yè)控制用計算機 , 具有抗干擾能力強、可靠性高、體積小等優(yōu)點 , 是實現(xiàn)機電一體化的理想裝置。

選用松下 FPX PLC, 是一種適用于小規(guī)模設(shè)備控制的小型通用 PLC, 具有 32 k步的程序容量和 0 32 s的程序容量 , 能夠利用 U SB通信端口與計算機直接連接 , 提供標準 RS232C接口與顯示裝置通信 , 脈沖輸出頻率最大可達 100 kH z , 可以使用模擬定時器 ,提供 32路 24 V DC輸入和 28路晶體管輸出。 PLC內(nèi)部的可編程單元主要有輸入繼電器 X、輸出繼電器Y、定時器 T、數(shù)據(jù)寄存器 DT等等。

觸摸屏 為 威 綸 M T6056iV, 5 6 英 寸, 分辨 率320 234, 65 536色, 外接電壓為 24 V, 400MH z的處理器 , 有 64MBDDR2內(nèi)存和 128M B 閃存 , 通過組態(tài)軟件 EB8000 制作人機界面和操作軟件。

模擬信號的采集、轉(zhuǎn)換 , 出于需要采集負電壓的要求而選用 FP0A21模塊 , 且必須通過擴展 FP0適配器與 FPX 配合工作 , 具有 16位 2個輸入通道和 1個輸出通道 , 具有較高的精度和較強的抗干擾性。

試驗用電動缸分別為松下公司 M INAS-A 4系列MSMA 152P1電機 配 套 MDDDT5540 驅(qū) 動 器 和韓 國M acapion公司 AnyPack 系列 APM-SB04ADK 2電機配套 APD-VS04N 驅(qū)動器。

在系統(tǒng) 中, 觸摸 屏 (HM I) 和 PLC 之間 采用RS232串行通信 , PLC根據(jù)程序設(shè)定以及外部輸入做出邏輯判斷 , 并且輸出 2路脈沖提供給 2個驅(qū)動器 ,分別控制對應(yīng)電機的動作。而驅(qū)動器提供的模擬電信號 (電 機 轉(zhuǎn)速 和 驅(qū)動 轉(zhuǎn)矩 的 檢測 信 息 ) 均通 過FP0A 21模 塊進 行 A /D 轉(zhuǎn)換, 轉(zhuǎn)換后的數(shù)字信號從PLC編程處理后送入到工控觸摸屏中 , 且觸摸屏可以進行數(shù)據(jù)圖表記錄和圖形顯示 , 從而實現(xiàn)對電動缸的相關(guān)信息的在線監(jiān)測。

電機驅(qū)動器的控制線均為 50芯接口 , 根據(jù)需要功能選取需要用到的針腳 , 制作控制線。 PLC端口分配與對應(yīng)控制針腳如表 1所示。

從表 1可以看出 , 需要采用 4輸入通道的 AD 模塊 , 但價格昂貴。由于走合測試的時間往往較長 , 根據(jù)操作習(xí)慣 , 往往在一臺走合的時候 , 可以對另一臺進行行程和速度測試并且進行數(shù)據(jù)監(jiān)測和存儲等工作 , 所以在這里 , 使用 2個開關(guān)制作了雙控電路 , 大大節(jié)約了成本 , 使原本需用 4個 AD 通道的情況僅僅使用 A21 就可以解決問題。當需用測量某臺電動缸的時候 , 撥動其對應(yīng)開關(guān)接通 , 另一路開關(guān)斷開即可。電路圖如圖 2所示。

3 系統(tǒng)的軟件設(shè)計 、工作原理 、 程序作者使用松下公司提供的 W indow s環(huán)境下的 PLC編程工具 FPW IN GR進行 PLC程序的編寫、編譯和下載 , 其具備 3種程序編輯模式 : 符號梯形圖編輯模式、布爾梯形圖模式和布爾非梯形圖模式 , 支持數(shù)據(jù)、觸點和時序圖監(jiān)控 , I /O分配 , 在線編輯。主程序流程如圖 3所示。

由于出廠前的電動缸一般都為裸機 , 還沒有根據(jù)客戶方的要求安裝限位開關(guān) , 且由于在該系統(tǒng)中需要測量最大有效行程 , 所以在不能使用限位開關(guān)的情況下 , 如何保證電動缸在運行過程不發(fā)生撞缸堵轉(zhuǎn)現(xiàn)象 , 從而保證電動缸的安全運行 ? 作者經(jīng)過反復(fù)思考、實驗論證 , 最終使用轉(zhuǎn)矩限制信號來解決該問題。轉(zhuǎn)矩限制信號一般由伺服電機驅(qū)動器的 I/O 接口中某個針腳提供 , 在電機轉(zhuǎn)矩達到參數(shù)設(shè)定值時 , 該針腳輸出有效 , 將 PLC 某輸入端子與之相連 , 檢測其變化 , 作為程序中保護動作的觸發(fā)條件。程序示例如圖 4所示 , 在這段控制某缸的行程測試的部分程序中, R60和 R61兩個常開觸頭分別作為電動缸前進和后退的動作開關(guān) , 而 X0 接受對應(yīng)驅(qū)動器提供的轉(zhuǎn)矩限制信號 , 來控制中間繼電器 R60 和 R61的通斷電。

當 X 0有效 (斷開 ) 時, PLC停止發(fā)送脈沖 , 電機停止運轉(zhuǎn) , 從而起到類似限位開關(guān)的保護作用。經(jīng)多次實驗驗證 , 在電動缸默認的參數(shù)設(shè)置下 , 符合絕大多數(shù)工作場合要求 , 即在電機轉(zhuǎn)矩達到 300% 額定轉(zhuǎn)矩才輸出轉(zhuǎn)矩限制信號 , 也能正常、安全地起停電機。


操作界面軟件的設(shè)計主要基于 EB8000 組態(tài)軟件。作者通過組態(tài)軟件 , 實現(xiàn)觸摸屏上的相應(yīng)功能 ,通過對程序模塊的集合 , 快速、直觀地生成人機界面, 建立完整的解決方案 , 直觀地顯示在觸摸屏上。該軟件內(nèi)容豐富 , 支持松下、西門子、三菱、歐姆龍等公司各系列 PLC設(shè)備。該軟件與以往工控軟件相比, 降低了開發(fā)難度 , 縮短了觸摸屏系統(tǒng)的開發(fā)周期。

系統(tǒng)的軟件主要由運行界面、參數(shù)設(shè)置、行程測試、走合測試、速度測試、數(shù)據(jù)存儲顯示 6個部分組成, 在每個功能塊里面均可以進行缸 1和缸 2 的切換。

參數(shù)設(shè)置。在這個界面設(shè)置測試缸的編號 , 額定轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速及其對應(yīng)的輸出模擬電壓比例 , 減速比 , 電動缸的導(dǎo)程 , 每圈脈
沖數(shù) , 希望測試的 3種速度具體值等參數(shù)。


行程測試。可以自由設(shè)定運行速度 , 提供前進、后退和停止 3個按鈕進行控制 , 由于工作現(xiàn)場要求和設(shè)備性能限制 , 暫時只提供人工在最近及最遠端手動測量 , 以后可以擴展功能 , 加裝外部測量裝置進行自動測量以及數(shù)據(jù)記錄。

走合測試。提供時間設(shè)定、轉(zhuǎn)速設(shè)定、走合起始位置和終點位置 4項功能設(shè)定 , 并且進行當前電動缸位置的實時檢測及顯示 , 需要注意的是這里的位置信息實際上是由脈沖數(shù)換算得來 , 并沒有外部測量裝置構(gòu)成全閉環(huán)。

速度測試。同樣提供兩個缸的功能切換 , 在不同速度和方向的工作狀況下 , 都有速度和轉(zhuǎn)矩兩個數(shù)值顯示框 , 提供電機驅(qū)動轉(zhuǎn)矩的即時趨勢圖 , 采集頻率為 10H z, 可以檢視圖中任意時刻且在檢視數(shù)據(jù)框中顯示 , 數(shù)據(jù)的采集和停止由對應(yīng)的功能按鈕來控制。

在速度測試頁面點擊歷史圖按鈕進入電機啟動過程的數(shù)據(jù)圖示 , 記錄時間 1 s, 提供高達 100 H z的采樣頻率。點擊數(shù)據(jù)按鈕可以進入歷史數(shù)據(jù)表格記錄。該觸摸屏可以存儲 7天的數(shù)據(jù) , 每天數(shù)據(jù)量最高可達80 000組, 已能滿足工作需求 , 如圖 6所示。

當需要保 存更多 數(shù)據(jù)時 , 可 以使用 U SB數(shù)據(jù)延長線 連接 一個 U盤 , 選擇將數(shù)據(jù)保存至U 盤 即 可。 使 用EB8000 軟件的轉(zhuǎn)換功能可以很 方便將 數(shù)據(jù)導(dǎo)出為 Excel 表格類型。

如果在測試過程中 , 運行出現(xiàn)異常狀況 , 則由觸摸屏提供聲光報警。事故處理完畢后 , 需回到運行首界面進行報警信號清除 , 且恢復(fù)使能 , 才能重新正常工作。

4 結(jié)束語

基于 PLC和觸摸屏的電動缸自動測試系統(tǒng) , 具有自動化程度高、界面直觀、功能強大、靈活性高等優(yōu)點 , 可以有效地提高測試的效率 , 具有很好的應(yīng)用前景。目前 , 該系統(tǒng)已在該公司投入使用 , 較好地滿足了該公司電動缸出廠時的檢測需要 , 提高了工作效率。

4 結(jié)論

通過建模與仿真分析 , 文中所給出的 CNC壓機系統(tǒng)選型方案 , 位置和速度控制性能比較理想 , 而在壓力控制方面 , 響應(yīng)時間較長 , 壓力卸載時產(chǎn)生的峰值需要注意。




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